分享好友 技术首页 技术分类 切换频道

浅谈3571NE工作面倒架事故处理的策略

2020-01-29 11:13940
 1 地质概况 
  3571NE工作面为开滦范各矿业分公司2011年10月开始回采的工作面,该工作面位于三水平南五采区七煤层,该煤层平均煤厚在3.5m,属于复杂结构煤层,断层较多,其中在掘进开切眼时就揭露一条F8断层,该断层落差3.0m,倾角63°,断层面位于采面的13组,周围还伴生有3条小断层,由于开切眼撞见落差为3.0m的F8正断层,迫使掘进后退重新找煤,造成10组至40组坡度较大,最大坡度达到27°,受伴生断层影响,该段顶板较碎,给回采造成一定的影响。工作面采用ZY6400-21/45型109组支架支护顶板,实行无网开采,当发现支架有倾倒现象后,才对50组以下进行铺设金属网加强支护,顶板采用全封闭垮落法控制。 
  2 倒架的原因 
  事后分析3571NE工作面倒架的原因,总结起来有两点:(1)受F8断层影响,致使10组至40组角度偏大,达到27°,这么大的角度造成支架本身重心偏离,又加上顶板破碎,支架接顶不实,势必支架有一个向下倾倒的重力分力,造成倒架的后果。(2)支架安装时是先组装的支架、后组装的溜槽,在对接“十字头”时改变了支架的向。 
  以上两点是客观原因,那么以下两点就是主观原因:(1)操作人员在支架工操作过程中责任心不强,在移架过程中没有充分利用侧护板及时调整,造成支架在前移过程中下滑,这也是致使倒架的主要原因。(2)建网不及时,顶板碎,网难吃进,没能在支架上方形成一个完整有效的人工假顶。开始建网时,只建在了支架的梁头前面,没有用前探梁托上,由于顶板碎,在移支架时,出现网和支架一起推移的现象,建网没有起到作用,没能很好地控制住顶板,给以后的扶架造成困难。 
  3 处理方法 
  刚进入3571NE工作面时只有15组至25组架子有倾倒现象,我们采取拿单体柱帮扶的办法过架子,把单体柱支在支架3点的位置上,照这种方法走了3个步距,由于架子没有及时得到有效的调整,倾倒的现象就更加严重了,后四连杆滑了下来,架子前梁相互挤咬在一起,无法降架移架,面对这种现状,我们只能从上面40组往下慢慢调间距,为保证机组通过割煤,把架子的护帮板拆下,这样来回调量,本来都比较碎的顶板应力更加积聚了,再加上顶板上的网没有吃进,降架时上顶和老塘的矸子往架子空里挎落,无法降架。再加上受F8断层影响,在这样一个大坡度上机组上行也比较困难,顶溜子也顶不到位,移架子也只能移300mm左右,相当于原地踏步,造成网也吃不进,还破坏了顶板的完整性,加大了倒架的范围,从12组至34组都有倾倒现象,架子前梁相互咬在一起,无法降架移架。困难面前我们并没有妥协,根据现场情况和查找有关处理相似事故的材料以及老工人的提出的经验性的合理化建议,我们总结出了这样两条宗旨:(1)必须把上顶控制住,在降架移架时控制住架间矸子块垮落。(2)扶架子必须移整步架,不能原地或半步半步地过,这样既不能扶正架子,还把顶板的完整性给破坏了。 
  4 结语 
  经过这次事故教训,收获不少,经验总结如下: 
  (1)机组割煤时,距后滚筒4~6架及时伸前梁支护好顶板,并追机按顺序移架,当顶板压力较大且较碎时,可带压移架。 
  (2)移架过程中,要有效利用好侧护板,找好架间距、单体液压支柱等对支架进行及时调整,移架后,不得出现咬架、爬架等现象,避免支架顶部与顶板出现“线接触”现象。支架调整后,及时供液升架,并达到规定的初撑力。 
  (3)采煤机割煤时,司机要掌握上下滚筒高度、顶底板要割平。 
  (4)工作面采煤机割煤后,支架工应及时伸出前梁和护帮板,护好新暴露出的顶板及煤帮。 
  (5)规范操作行为,提高正规循环率提高职工业务素质和操作技能,规范职工的操作行为和干部的管理行为,是煤矿生产单位最迫切的任务之一。只有规范操作行为,才能从根本上杜绝违章操作行为,使工作面设备在正常状态下运行,生产才能按正规循环进行。一旦出现异常情况,必须及时采取措施进行处理,尽快将生产工作纳入正常轨道,提高正规循环率,减小现场工作的随意性,保证生产工作的正常有秩进行。 
  (6)本次倒架事故影响正常生产21天,少出原煤6万吨,减少经济效益2400万元,而且扶架子过程中时常有磕手碰脚的伤工事故,对安全生产有很大的负面 
  影响。 
  控制支架倾倒,应坚持以“防”为主,以“调”为辅的原则,从引发支架倾倒的主要因素入手,综合运用各种有效措施,把影响支架倾倒的因素消灭在萌芽状态,从而保证正常生产,为矿业分公司实现安全高产做好准备。 

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。

举报
收藏 0
评论 0
业界首例!中国煤科联合完成5G井下低频大上行能力创新验证
近日,中国煤炭科工集团煤科院联合神东煤炭集团、中国电信榆林分公司、华为公司圆满完成5G井下低频大上行能力创新验证,充分体现了井下场景低频+大上行5G方案的先进性,对探索5G+智能矿山建设具有重要作用。

0评论2023-07-04564

煤炭行业首个超高压液压软管试验系统投用
近日,煤炭行业首个超高压液压软管试验系统在中国煤炭科工集团建成并投入使用。该试验系统的建成,填补了矿用水射流式割缝压裂装置配套的超高压介质输送系统安全性能分析验证能力的空白,标志着煤炭行业已具备设计工作压力达100MPa液压软管的爆破性能、脉冲性能分析验证能力,能够为矿用水射流式割缝压裂装置可靠应用、保障煤矿安全生产发挥重要作用。

0评论2023-07-02544

瞄准“国字号”!湖州驰骋科技新赛道
“十四五”国家重点研发计划“智能传感器”重点专项“机床切削工况刀具状态原位实时监测传感器及应用示范”项目启动暨实施方案论证会日前举行。该项目主要针对刀具状态原位实时监测与磨损补偿难题,突破传感器内嵌集成封装、刀具状态辨识解算、磨损原位高精度补偿等关键技术,为我国高端装备绿色智能制造提供重要手段与依托。

0评论2023-06-30627

权威发布!“2023中国钢铁企业专利创新指数”和“2023全球专利创新指数”
6月27日在江苏永钢召开的“2023(第十六届)钢铁工业科技与竞争战略论坛”上,冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强就“2023中国钢铁企业专利创新指数”和“2023全球专利创新指数”进行发布与解读!

0评论2023-06-29558

技术赋能!煤矿智能化建设亟待由“政策市”转向“市场市”
作为煤矿智能化发展的重要组成部分,无人化智能开采对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。在技术引导之下,煤炭行业正在逐步进入智能化时代,将会有效地提升行业生产效率,提高行业的精细化管理程度,为行业生产带来明显价值。1政策助推产业应用形成巨大市场蓝海“煤矿机器人的应用和推广是大势所趋。

0评论2023-06-082406

王保利研究员——煤矿智能地质保障的排头兵
王保利,研究员,博士,中煤科工西安研究院(集团)有限公司二级首席科学家,现任中煤科工西安研究院(集团)有限公司智能探测技术与应用研究所副所长兼任陕西省煤炭学会煤炭地质及环境保护专委会委员、中国自动化学会智慧矿山专业委员会委员和中国地球物理学会智能地球物理专委会委员,西安交通大学、长安大学外聘导师。主

0评论2023-06-072117

陕煤彬长矿业生产服务中心:彬长矿区首部DSJ140型无基础带式输送机研制成功
近日,陕煤彬长矿业生产服务中心首部自主研制的DSJ140/300/4×630型无基础带式输送机顺利完成组装调试工作,这标志着该中心成功步入大型煤矿机电设备制造行列,加工制造能力再上新的台阶。该输送机即将作为彬长矿区首部无基础顺槽输送机在小庄矿“安家落户”,其设计总长3100m,搭载4台630kW永磁变频调速一体机作为核心驱动

0评论2023-06-062103